本报讯(记者 施晓义 德清报道组 李剑民) 地处德清县的浙江德升木业有限公司单板厂,自主设计改装工业用蒸汽管道,让管道多绕了几个弯,“吃干榨尽”工业蒸汽。一次性投入改装费用仅2.5万元,3个月来已节约成本近70万元。以一年开工11个月算,每年可节约成本超过250万元。
走进木材加工车间,看到流水线上密布着蒸汽管道。厂长张建芳告诉我们,24小时运转的木材加工流水线,原先每天要消耗蒸汽270吨,每吨成本110元。经过管道改装后,每天耗费的蒸汽下降到200吨。
该厂原来自产工业用蒸汽,由于锅炉产生的蒸汽如果用不完也会白白浪费掉,因而当时厂里生产并未考虑节约蒸汽。
但由于锅炉燃烧污染厂区环境被关停后,厂里开始向外购买蒸汽,实实在在感到了成本的压力。技术人员发现,有些生产线上用过的蒸汽,在排放时完全可以回收利用。如单板干燥线上用过的蒸汽,在当作废汽排放时仍高达150℃。而后一条生产线芯板干燥线上所需蒸汽只要120℃左右。同样,从芯板干燥线上排放出来的蒸汽温度仍有100℃左右,可以接到木材蒸煮车间,因为这里只需要80℃的蒸汽。管道的连接使蒸汽得到了循环利用。
蒸汽管道的改装,看起来简单,其实技术含量还蛮高的。因为单板干燥线上排放出来的水蒸汽要接入芯板干燥线,必须在管道里将水蒸汽位置升高4米。然而,水蒸汽是往下流的,要升高必须使用特殊阀门。
该厂向杭州阀门厂发出了联合攻关的邀请。经过数月的攻关,终于生产出水蒸汽止回阀,不仅使水蒸汽位置得以升高,还保证了水蒸汽不在管道最低位积水。
蒸汽是运用很广的一种工业能源,有关专家认为,“德升木业”的这一创新之举,对其他企业降低生产成本有着积极的借鉴意义。