浙江日报 数字报纸


00022版:今日衢州

“机器换人”收获科技红利

衢州集聚区4个月技改投资3.2亿元

  通讯员 周宪彪 叶颖

  本报讯 “为有效破解招工难,公司引进了价值100多万元的机械手臂,实现了全部成品自动堆栈,一台机器可以节省10名人工的费用。”明旺乳业公司相关负责人表示。日前,明旺乳业偌大的利乐三厂里,很少看到工人的身影,只有一只只机械手臂在作业。在这个车间里,明旺乳业共投用4台机器,每台预计年可节省人工费用53万元,节约人工40人。

  “机器换人”已让集聚区内不少企业尝到甜头。今年1~4月,全区技术改造投资和设备工器具购置费用继续保持较快增长。其中技术改造投资3.2亿元。

  浙江通天星集团股份有限公司投资3000万元,实施年产1.2亿平方米新型包装纸箱“机器换人”工程,大大减少了装纸环节的时间,生产效率提高100%,全年增收500万元以上。乐叶光伏有限公司引进12台电池片焊接工序自动化设备后,以24名操作工替代了原先近600名手工焊接工,近4年里全员劳动生产率提高了3倍。

  在经济低迷、劳动力成本提升的双重压力下,集聚区以氟硅钴新材料、先进装备制造、光伏产业、食品饮品、特种纸等产业为重点,实施了以装配自动化、生产控制智能化、流程管理信息化、现场管理精细化为内容的“机器换人”,一些劳动密集型企业纷纷转向“机器换人”。今年1~4月,全区装备制造业就实现增加值4.7亿元。

  同时,集聚区积极引导企业实施“零土地”技改,促使企业放弃粗放式“外延扩张”模式,转而依靠技术更新带动“内涵提升”。并出台了“5523”创新驱动工程,着力完善以企业为主体的技术创新体系,引导企业实施以“机器换人”为重点的技改创新项目。衢州奥仕特照明有限公司进行了全自动回转窑和还原炉技改项目,可减少人工30%,节约能耗133吨,新增销售收入3960万元;浙江中天氟硅材料有限公司进行硅酮密封胶自动生产线项目,该项目实施后,每年可节约生产成本600余万元。

  “机器换人”释放科技红利,技改创新快速推进,全区劳动生产率加速提升。据统计,去年集聚区规上企业人均劳动生产率达到19.1万元,全区万元工业增加值用人下降了8.9%。


浙江日报 今日衢州 00022 “机器换人”收获科技红利 2014-06-23 浙江日报2014-06-2300007 2 2014年06月23日 星期一