浙江新云木业集团职工李金龙痴迷技改——
爱琢磨,成就技术能手
本报记者 何苏鸣
【人物】浙江新云木业集团有限公司直属车间主任 李金龙
【绝活】这是一台看来十分寻常的半自动化铣床。模具模板的数量,通过改造从原来的1个增加到6个,可每个模具间都存在误差,下压如何成功?李金龙搓搓手,继续调整机器气压与模具精度。终于,在严丝合缝的调校之后,6个模具一次成型。
【达人风采】李金龙说自己没什么优势,非要找一个,那就是爱琢磨。参加工作10年,他从浙江新云木业集团有限公司的一名普通切木白坯工,成长为直属车间主任,“既然在做这一行,总忍不住想想怎么提高效率节约成本,闲不住。”
工友胡茂林操作的机器下面,有一根通往地面下方的管道,“多亏李金龙想出这个除尘的点子,我们车间的环境好多了。”胡茂林告诉记者,10年前的玩具生产白坯车间粉尘弥漫,在里面呆上一会,身上就会落上白白的一层灰,“金龙为我们改进吸尘装置,还专门设置除尘间,现在我们干活不用戴口罩了。”
不仅努力改善车间的生产环境,李金龙还琢磨改进机器设备。“机器好不好用、安不安全,具体操作的人最清楚。”当上了车间主任的李金龙,还是没有离开他的“战场”。研究机器构造和原理,听取工人意见,他从改进刀具、模具入手,踏上了技改之路。
传统的切料机是单支切料,他大胆尝试,改进夹具、刀具,经过50多个日夜,终于成功地改为30支一次切料,极大地提高了工效;传统的油漆喷枪口径均为2.0,他成功改为集束定向式的1.5喷枪,提高油漆着料率20%以上;他发明的滚筒上漆技术,节省油漆40%,大大地减少了污染排放……
此外,他还不断实施和完善节能、增效、扩能的科学管理办法,在两年时间里,车间产值提升了3倍,产值从1000多万元提高到4000万元,为国家年增税收200多万元,万元产值综合能耗下降15%。